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振動輸送機(jī)翻板故障的分析及改進(jìn) |
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振動輸送機(jī)翻板容易損壞,在運(yùn)動分析的基礎(chǔ)上指出疲勞失效是造成翻板損壞的主要原因,對翻板設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的幾個(gè)問題進(jìn)行有益探索。 振動輸送機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、效率高、噪聲低、維修方便、壽命長等優(yōu)點(diǎn),在輕工、醫(yī)藥、電子等行業(yè)獲得廣泛應(yīng)用。占財(cái)政收入10%的煙草制造業(yè)大量使用槽式振動輸送機(jī)(簡稱振槽)來輸送物料、篩選雜物、松散物料、穩(wěn)定流量。通過在振槽底部開口并加氣動裝翻板裝置,振槽還用于完成工藝流程切換或不合格品的剔除。 由于工藝流量由5000kg/h調(diào)整到8000kg/h,振槽底部0.3×0.54m的開口不能順暢落料,維修工將開口擴(kuò)為0.425×0.54m并更換了新翻板,試車運(yùn)行基本正常,煙絲落料順利,振槽運(yùn)行時(shí)雖有輕微聲響但未引起足夠重視。設(shè)備維修后投入運(yùn)行不到10天,振槽翻板的輕微聲響變?yōu)閺?qiáng)烈的噠噠聲,開口處煙沫泄漏量增多,停車檢查,發(fā)現(xiàn)翻板兩側(cè)產(chǎn)生了兩條0.06—0.07m長的裂縫,若非及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能造成嚴(yán)重停產(chǎn)事故。 1.問題分析 振槽結(jié)構(gòu)為COMAS搖桿式,搖桿互相平行,搖桿繞焊接于機(jī)架上的軸擺動,搖桿上部鉸接振槽槽體,下部懸平衡配重。振槽采用電機(jī)驅(qū)動的曲柄連桿機(jī)構(gòu)激振。翻板與槽體通過合頁連接,使得翻板能夠開啟和關(guān)閉槽體上的落料洞口,合頁兩面則鉚接固定于翻板或槽體落料洞口邊緣;翻板的啟閉則由電磁閥自動或手動切換,通過控制氣缸桿的收縮與伸展實(shí)現(xiàn)。為增加翻板剛性、分散受力,翻板背面與氣缸桿鉸接處加焊了截面30×30mm的方鋼做加強(qiáng)筋,氣缸鉸座用螺栓固定在槽體底部,翻板與氣缸隨槽體運(yùn)動。槽體向前(左)加速時(shí),關(guān)閉的翻板由于慣性有繞合頁順時(shí)針(向下)旋轉(zhuǎn)打開的趨勢,若氣缸桿的推力不足,翻板跟槽體此時(shí)不能同步,翻板相對槽體轉(zhuǎn)動并使落料洞口產(chǎn)生縫隙,從而出現(xiàn)翻板關(guān)閉不嚴(yán)、造成泄露;槽體加速向后(右)時(shí),由于翻板和槽體碰撞產(chǎn)生振動和發(fā)出噪聲。振槽運(yùn)行過程,翻板和槽體反復(fù)脫離、碰撞、變形,周期性的交變應(yīng)力使翻板薄弱處產(chǎn)生疲勞裂縫,短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了疲勞失效、損壞。 2.改進(jìn)方法 要解決氣缸推力不足導(dǎo)致的翻板疲勞損壞,可采取提高系統(tǒng)壓力、加大缸徑、改變推桿方向增加力臂等措施。提高壓空系統(tǒng)壓力、加大缸徑存在費(fèi)用高、不經(jīng)濟(jì)的缺點(diǎn),而改變推桿方向則簡便易行。設(shè)計(jì)時(shí)不僅考慮翻板質(zhì)量,氣缸、推桿等附件和物料質(zhì)量也必須計(jì)算在內(nèi)。維修時(shí)翻板增加的質(zhì)量不大,只需改變推桿和翻板夾角使其對翻板的轉(zhuǎn)動力矩足以克服翻板及其新增的慣性力矩,就會避免翻板的疲勞損壞。(圖/文w177.cn) |
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